吐哈油田夏季高溫時環(huán)境溫度可達4.52℃以上,因此,該電動機的潤滑系統(tǒng)無法滿足高溫天氣時連續(xù)生產(chǎn)的需要,遂決定對該電動機的潤滑系統(tǒng)進行改造。
將飛濺潤滑改為強制循環(huán)潤滑改造后,潤滑油從軸承箱的頂部進人,側(cè)面流出?;赜凸芫€在軸承箱的開口應保證飛濺潤滑所需液位。潤滑油通過一中間油水換熱冷卻器冷卻。同時,采用雙泵循環(huán),泵1供油,泵2回油,均為齒輪泵。工作時閥門1、2、4常開,通過改變回流閥門3的開度控制供油量,改變補償閥門5的開度控制回油量。通過調(diào)節(jié)供油量和回油量,達到控制潤滑油和軸承溫度的目的。將軸封改為迷宮密封3。將雙泵電動機聯(lián)鎖,并增設主電動機軸瓦高溫報警時的聲光信號。為避免兩油泵因電器元件故障造成其中一泵掉電停轉(zhuǎn),發(fā)生設備安全事故,將供油泵1和回油泵2聯(lián)鎖,使一泵停運后,另一泵也停運。
當潤滑油泵在高溫天氣突然停運后,主電動機軸瓦溫度必然升高。為使值班人員及時發(fā)現(xiàn),在不停機的情況下及時處理,增設了一套聲光報警系統(tǒng)。當主電動機軸承箱中的溫度探頭測得軸瓦溫度達到報警值時,可在現(xiàn)場進行燈礦值班室冷卻器潤滑油站。
電動機改為強制循環(huán)潤滑后,對軸封作了相應改造,以滿足強制循環(huán)潤滑的密封要求。光報警,同時向值班室發(fā)出聲音報警,使值班人員能夠及時處理,避免發(fā)生事故,造成不必要的停機??苫謴偷皆瓉淼娘w濺潤滑方式當環(huán)境溫度降低,不需要強制循環(huán)潤滑時,將供油泵和回油泵同時停運,并關閉圖1中的閥門1、2,可恢復到原來的飛濺潤滑方式。在保持電動機原結(jié)構(gòu)不變情況下進行改造投資小,高溫天氣運行時,可將軸瓦溫度保持在65℃左右。1999年10月對電動機軸瓦拆檢,發(fā)現(xiàn)其潤滑良好。
作者:佚名 來源:中國潤滑油網(wǎng)