5月8日,隨著吉林石化乙烯裂解爐進料停止,該公司72套主裝置,經(jīng)過精心組織、步步確認(rèn),創(chuàng)下了吉林石化檢修史上僅用4天時間就實現(xiàn)全部安全綠色平穩(wěn)停車的最好記錄,標(biāo)志著3年一次的大檢修帷幕正式拉開。
吉林石化總經(jīng)理孫樹禎介紹說,這次安穩(wěn)停車是對吉林石化公司管理水平、操作水平和員工素質(zhì)的一次全面檢驗。
記者在乙烯裝置停車置換現(xiàn)場看到,操作人員正在進行退料操作。公司總經(jīng)理助理李鐵告訴記者:“為了確保設(shè)備、管線內(nèi)的物料吃干榨凈,我們對各工序、各崗位進行了責(zé)任劃分,建立了責(zé)任追究制度;對于清洗置換的步驟,創(chuàng)造性地實行掛牌制度,對隱蔽工程和特殊部位首先進行拍照,并對檢修現(xiàn)場全程跟蹤。對清洗置換后的效果實行三級確認(rèn),確保退料各環(huán)節(jié)無縫對接,不留死角?!?/P>
“零事故,零排放”??上驳淖兓w現(xiàn)在多個方面。4天實現(xiàn)多套裝置綠色安穩(wěn)停車,沒有發(fā)生任何安全事故;近百種物料介質(zhì),在停車過程中全部做到無異味排放、無噪聲擾民、無污染物外排,無物料浪費,打了一場漂亮的綠色安全戰(zhàn)。
他們通過配置臨時線,向裂解氣壓縮機返回一部分物料,進入分離系統(tǒng)回收?;厥找蚁?00噸,丙烯70噸,節(jié)創(chuàng)效益140萬元;新老區(qū)急冷油系統(tǒng)退油方式優(yōu)化,通過事先配置臨時倒油線,裝置停進料后,節(jié)約輕質(zhì)燃料油1500噸,節(jié)創(chuàng)效益75萬元。
據(jù)吉林石化檢修指揮部副總指揮張維波介紹,裝置停車到交付檢修的這段時間,物料置換處理作業(yè)多,檢修產(chǎn)生的廢料、廢氣多,是最容易發(fā)生安全環(huán)保事故的薄弱環(huán)節(jié)。“為此我們提前制定嚴(yán)密的消減措施,并隨時在進度揭示板標(biāo)注。公司主要領(lǐng)導(dǎo)深入各個檢修現(xiàn)場監(jiān)督,從而實現(xiàn)了零事故、零排放、一次安穩(wěn)停車成功?!?/P>
在吉林石化染料廠,員工對現(xiàn)場及周邊區(qū)域的30多個下水井、地漏、地溝等部位用吸污車抽出廢水,清理淤積的污染物。采取將所有下水井蓋先用吸油氈布封堵,然后用水泥將邊縫堵死,最后在井蓋上面灌水的辦法,消除了停車過程中污染物流入下水井的隱患。
在裝置停車期間,公司環(huán)境監(jiān)測站的科研人員對全公司所有污水井死看死守,24小時對監(jiān)測點取樣,切實保證污水達標(biāo)排放。
“吉林石化共有121套主要生產(chǎn)裝置和配套公用、輔助工程裝置陸續(xù)停車,為此,從源頭上嚴(yán)把安全環(huán)保關(guān),強化過程管控,是完成這次安穩(wěn)停車的重要環(huán)節(jié)。各級領(lǐng)導(dǎo)深入一線,靠前指揮,監(jiān)護人員認(rèn)真負(fù)責(zé),技術(shù)人員嚴(yán)格把關(guān),貫穿安穩(wěn)停車檢修的全過程,體現(xiàn)在裝置現(xiàn)場的每一個角落?!睆埦S波說。
作者:佚名 來源:中國石油新聞中心