日前,大慶煉化公司聚丙烯酰胺裝置研磨油降耗增效科研項目獲得成功。這個項目不僅使研磨油單耗由41公斤/噸降至18公斤/噸,研磨油單耗達到國際同類裝置先進水平,提高了公司聚丙烯酰胺產品在市場中的競爭力。
在項目攻關階段,科研人員發(fā)現噴嘴對降低研磨油的消耗量起著至關重要的作用。他們重新自行設計、加工了研磨油噴嘴,將單噴嘴設計為帶有導向槽及微調功能的雙噴嘴。將研磨油與風的混合方式由外部混合改為內部混合,有效控制研磨油噴入軌跡及流量,提高研磨油在造粒機中的利用率,降低了研磨油的消耗量。同時,他們經過多次試驗,在同樣的配比下,確定采用分散效果更為優(yōu)良的SPAN20代替原有的SPAN80作為分散劑。在試驗過程中,他們完善了研磨油配制和加入系統(tǒng)的控制措施,并對相應的設備進行了改造。 試驗結果顯示,研磨油分散劑更換及配套的研磨油系統(tǒng)改造后,聚丙烯酰胺均聚生產線的研磨油成本由原來的376.9元/噸降至現在的200.57元/噸,實現效益176.33元/噸。這項科研成果即將全面推廣,每年將為公司增加2000萬元的經濟效益。作者:佚名 來源:中國能源網